技術革新創效益 節能增效促發展
2018年以來,國家安全、環保形勢嚴峻,各種設備原料、燃料價格不斷上漲,使得分廠投入成本增加,利潤縮小。由于一分廠很多設備已經運行多年,耗能較大。面對該狀況,分廠廠長房紅俊當機立斷,決定憑借技術革新來創效益,憑借節能增效來促發展。
年初,房紅俊對各車間提出了三點要求:一是在備件方面,要做到能用不棄,能修不換;二是不斷征求合理化建議,鼓勵員工創新;三是提高全員成本意識。
為落實房廠長的指示要求,各車間主任召集車間有關人員研究、制定方案,采取有效措施,具體如下:一是車間將能用的備件進行統一收集,對廢舊的進行篩選、維修,使其得以重新利用,不僅保證了生產順利,而且也節約了備件成本;二是集思廣益,發揮廣大職工的聰明才智,積極鼓勵廣大員工進行小改革、小發明、小創造,為降本增效獻計獻策;三是每個月定期召開成本分析會,對于高成本的消耗進行分析原因,考慮解決辦法。
通過一系列節能降本管理理念的推進和管理措施的落實,分廠各項成本得到了有效降低。以電耗為例:改造前,分廠的循環泵、給水泵和風機不是滿負荷運行,設備運行滿載率為76%,閥門、風閥開度50%左右,崗位工需要根據工況頻繁調整,設備啟動困難,誤操作概率和電耗高。改造后,設備所有閥門全開,設備運行滿載率降至59%,使設備更易啟動,崗位工只需調整頻率即可,這不僅大大提高了自動化程度和穩定性,而且大大降低了電耗。據估算,整個“三連爐”每小時可節約電能3000KW,每天可節省約1800元。截止目前,分廠累計已完成大、小技改30余項,包括:硫酸轉化工藝管道改造、精制酸精濾器抽氣管道改造、煙化爐送風系統工藝改造、底吹爐氧槍改造等。
在今后工作中,一分廠將會不忘初心,堅持在“技術革新要效益,以節能增效謀發展”的道路上砥礪前行!