小技改大成效
為響應公司技術革新,節能降耗的號召,五分廠對電解極板制作工藝進行改造,并取得了良好的效果。
工藝改造前,存在幾點問題:一、陽極板下沿垂直傾角。我廠陽極板鑄型機采用平模澆注成型法制作陽極板,為便于脫模,陽極鉛模大小耳邊緣設計有15度傾角,導致裝槽后陽極板重心位移,上下沿會產生15mm左右的傾斜。二、始極片冷應力變形。由于始極片較薄,表面溫度分布不均勻,平板冷卻后容易產生應力變形,以上問題直接導致裝槽后產生較多的機械短路,造成直流電耗居高不下。原先針對始極片冷變形采用水霧化噴淋降溫,但由于水量少霧化分布不均,起不到良好效果,水量多,效果較好,但容易造成水帶入銅棒上,影響接觸點導電效果。陽極板垂直傾角由于模具原因,未進行過改動。
針對上述問題,分廠在石廠長的帶領下,集思廣益,苦心鉆研,終于提出了針對性的解決辦法:從四月份開始,石廠長對影響電解效率的關鍵點之一(兩極質量)投入很高的關注力度,通過模擬出裝槽對比法觀察,經過多次論證發現問題,并提出了解決方案。經過分廠及車間管理人員的反復論證,首先對522車間陽極板平板機進行改造,經過幾天反復調試,陽極板垂直度有了很大改觀,并確定了對始極片極板采用風冷配合水冷的改造方案。分廠利用倉庫閑置的風機,在522車間機修班長的配合下,完成了改造,改造投用后很大程度避免了冷應力變形,始極片垂直度有了很大改觀。
改造完成后,經過數周的采集對比數據,總短路數量比以前下降了50個百分點,大大提高了分廠的電解效果,降低了電耗,節約了生產成本。此項改造方案已在四個車間進行推廣,收益提升明顯。
小小的技改,飽含了分廠及車間的技術結晶,分廠所有人員都深刻體會到了技改后取得的良好效果,不僅節省了工人的勞動強度及難度,而且大大降低了電耗,節約了生產成本,增加了效益,響應了公司節能降耗、提升工藝的號召。在這一基礎上,分廠將繼續努力,加大對技改的投入,針對每一個工段,每一個工藝,都要學習最先進的技術,提出最合理的改造方案,為分廠的技術革新做出最大的努力!